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襄阳老河口湖北雪飞化工有限公司“5 ·9 ”较大爆炸事故

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发表于 2026-4-28 20:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、事故经过
       5 月 9 日 8 时左右,煮洗岗位二班 3 人(班长吴某建,操作人员余某芬和涂某有)接班后在2#厂房生产硝化棉的酯化后处理工序进行煮洗作业。
       8 时40 分, 煮洗工序 1#煮洗锅开始从酯化工序接料硝化棉(批号 562),12 时 10 分完成接料。12 时 45 分加水调酸。
       12 时 49 分,班长吴某建调整好液位,关闭煮洗锅底部排水阀、人孔盖,中控室监测数据记录显示“温度32.2℃、压力0.00MPa、液位 3.00m”。
       12 时 50 分,操作员余某芬检查确认出料阀、进料阀、进水阀等关闭后,开始进蒸汽升温。14 时 15 分,煮洗锅升温至 100.9℃ , 压力 0.22MPa、液位显示 0.01m( 受蒸汽进汽影响 ,此时为假液位 ),14 时 57 分 ,煮洗锅内温度达到135.4℃ , 进入保温保压状态,此时压力 0.23MPa,液位显示1.55m。继续保温保压,16 时 13 分,煮洗锅内液位在 DCS 上显示为 1.89m,其后呈现下降趋势,温度和压力数据比较稳定; 16 时 23 分,煮洗锅内温度 134.7℃、压力 0.23MPa,温度和压力数据依然稳定,但液位显示下降至 1.48m( 见上图)。
       16 时 4 分,消防管理员李某在中控室通过 DCS 系统发现1#煮洗锅水位偏低,随后电话通知煮洗岗位操作人员余某芬注意多观察。从得知煮洗锅液位异常到16 时 32 分,班长吴某建先后在一楼、二楼和1#洗锅周边观察处置,操作人员余某芬通过东侧机柜间的仪表观察煮洗锅运行参数( 温度、压力、液位)及有关阀门管道 ,前后13 次对进汽阀和排气阀进行调整,其中对进汽阀关小微调6 次,对排气阀关小微调 5 次,对排气阀开大操作2 次,通过东侧机柜间的仪表观察煮洗锅的运行参数30 次。
       16 时 25 分,安全员赖某途经2#厂房外时,发现南侧废水收集池管道有棕色烟雾冒出,随即到二楼煮洗岗位询问,并到1#煮洗锅周边、北侧混同槽及其他煮洗锅区域巡查;16时 29 分 ,赖某电话向中控室报告:南侧废水收集池管道有棕色烟雾。在中控室的李某与廖某洋接到电话后,立即奔赴2#厂房。到达后,廖某洋到2#厂房南侧废水收集池现场查找棕色烟雾来源,李某从 2#厂房东楼梯上楼,在楼梯上与下楼的安全员赖某相遇。
       结合 1#煮洗锅液位变化趋势图和泄漏试验结果分析,从14 时 58 分到 16 时 31 分液位从 1.50m 下降到 0.53m,液位下降速度约为 1.04cm/min。从 12 时 49 分关闭底部排水阀开始升温时的液位为 3.03m ,到 14 时 58 分监控数据液位显示1.50m,期间液位下降了 1.53m,用时 129 分钟,下降速度约1.18cm/min。考虑到煮洗初期锅内上部棉少水多等因素,14时 58 分前后液位下降速度相当,全过程液位下降速度约为1.13cm/min。由此推断,12 时 49 分,吴某建关闭底部排水阀后,阀门就开始发生内漏。
爆炸发生时间:16 时 32 分 44 秒,视频显示煮洗岗位一楼安全阀泄压管 口有棕黄色烟雾溢出;16 时 32 分 48 秒,1#煮洗锅发生爆炸。事故造成消防管理员李某、煮洗岗位操作人员余某芬和班长吴某建 3 人当场遇难

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